H42H 型升降式止回閥的改進(jìn) 發(fā)布時(shí)間:18-06-22 |
1建議的問(wèn)題 錢(qián)清一號(hào)電廠于1999年初開(kāi)始安裝,并于同年7月投入試運(yùn)行。在試運(yùn)行期間,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)處于待機(jī)狀態(tài)的AC油泵和工業(yè)泵被顛倒。這對(duì)單位的安全運(yùn)行構(gòu)成了很大的威脅。緊急切斷閥 從現(xiàn)象的角度來(lái)看,可以肯定的是泵從出口反轉(zhuǎn)到泵。因此,可以確定泵出口止回閥未被緊密關(guān)閉。然后,工作人員用鏜頭撞擊出口止回閥,以消除交流油泵并使工業(yè)水泵倒轉(zhuǎn)。但是這并不能解決根本問(wèn)題。 H42-H升降式止回閥用于本項(xiàng)目的AC油泵和工業(yè)水泵的出口。所有這些都是新安裝的。按照慣例,新的閥門(mén)泄漏應(yīng)由閥門(mén)制造商更換或更換為另一個(gè)閥門(mén):更換原始閥門(mén)并不一定保證不泄漏。切換到其他型號(hào),因?yàn)殚y門(mén)的長(zhǎng)度不一樣,油管做出相應(yīng)的更改。這是非常困難的(因?yàn)橛凸苎h(huán)已經(jīng)過(guò)去)。 衡量收益和損失的最佳方法是拆卸H42-H升降式止回閥,確定泄漏原因并提出改進(jìn)建議。 2泄漏分析 首先拆下工業(yè)水泵出口止回閥,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)主要缺陷。 1改進(jìn)前的閥門(mén) (1)銅套上的圖紙尺寸為26mm,但實(shí)際尺寸為14mm。由于銅套的厚度很小,銅套和閥座上的閥塞的垂直度不能保持。 (2)銅套與閥塞(上部)(一側(cè))之間的間隙太大,s = 1 mm。 由于上述兩個(gè)主要缺陷,在泵停止之后,閥套在銅套中的位置移動(dòng)(不垂直),并且母管處的流體從閥座泄漏到泵中,導(dǎo)致水和油泵倒轉(zhuǎn)。 3種改進(jìn)方法 針對(duì)上述缺陷,我們對(duì)H42-H升降式止回閥進(jìn)行了改進(jìn)。 改進(jìn)的閥門(mén) 圖2改進(jìn)的閥門(mén) 嘗試移除原來(lái)的銅套并重新處理一個(gè)銅套。銅套的厚度為50mm,卷軸(上部)的間隙(一側(cè))為0.5mm。經(jīng)過(guò)這種處理后,閥芯與閥座之間的垂直度可以保持,同時(shí)閥芯(上部)不會(huì)在銅套內(nèi)移動(dòng)。 4結(jié)果 H42H升降式止回閥改進(jìn)后,重新安裝,沒(méi)有水泵倒轉(zhuǎn)。其他兩個(gè)工業(yè)泵和油泵出口止回閥也一樣。1改進(jìn)前的閥門(mén) (1)銅套上的圖紙尺寸為26mm,但實(shí)際尺寸為14mm。由于銅套的厚度很小,銅套和閥座上的閥塞的垂直度不能保持。 (2)銅套與閥塞(上部)(一側(cè))之間的間隙太大,s = 1 mm。 由于上述兩個(gè)主要缺陷,在泵停止之后,閥套在銅套中的位置移動(dòng)(不垂直),并且母管處的流體從閥座泄漏到泵中,導(dǎo)致水和油泵倒轉(zhuǎn)。 3種改進(jìn)方法 針對(duì)上述缺陷,我們對(duì)H42H升降式止回閥進(jìn)行了改進(jìn)。 改進(jìn)的閥門(mén) 圖2改進(jìn)的閥門(mén) 嘗試移除原來(lái)的銅套并重新處理一個(gè)銅套。銅套的厚度為50mm,卷軸(上部)的間隙(一側(cè))為0.5mm。經(jīng)過(guò)這種處理后,閥芯與閥座之間的垂直度可以保持,同時(shí)閥芯(上部)不會(huì)在銅套內(nèi)移動(dòng)。 4結(jié)果 H42-H升降式止回閥改進(jìn)后,重新安裝,沒(méi)有水泵倒轉(zhuǎn)。另外兩臺(tái)工業(yè)用泵和油泵出口止回閥均采用同樣的方式處理,并取得了令人滿意的結(jié)果。 |
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